Dự án cải tiến
’’Nâng cao chất lượng, giảm lỗi chủng loại
sản phẩm ....’’
Thời gian thực hiện dự án:
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
I. Mở đầu dự án:
Giới thiệu thành viên, lý do thực hiện, mục tiêu của dự án, các cơ hội cải tiến và kế hoạch triển khai dự án
II. Triển khai dự án (theo mơ hình cải tiến DMAIC):
1. Xác định (D): Xác định vấn đề
- Lưu đồ tổng quan quá trình sản xuất DR T8 18W NN => xác định q trình chính, các lỗi chính
- Sơ đồ IPO 1: phân tích IN-OUT q trình sản xuất DR T8 18W NN, xác định lại mục tiêu
2. Đo lường (M): Đánh giá năng lực quá trính, xác định các nút thắt, lãng phí
- Sơ đồ IPO 2: phân tích IN-OUT các công đoạn, xác định nút thắt => đối sách cơ bản (kaizen nhỏ)
- Phân tích IPO 3: xác định các lãng phí, đưa ra giải pháp (kaizen giảm lãng phí)
- Thu thập dữ liệu về các khuyết tật chính
3. Phân tích (A): Phân tích tìm ngun nhân gốc rễ các lỗi chính
- phân tích theo sơ đồ 5 Why -> các giải pháp cải tiến Kaizen nhỏ giảm lỗi
- Lập kế hoạch các Kaizen lớn (từ phân tích, từ IPO2, IPO3)
4. Cải tiến (I): Triển khai Kaizen lớn, đánh giá kết quả sau cải tiến
- Các giải pháp cải tiến
- Kết quả, lợi ích sau cải tiến
5. Kiểm sốt (C ):
- Các phương pháp phòng ngừa sai lỗi (poka-yoka)
- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện dự án, bài học kinh nghiệm
- Tiêu chuẩn hóa và kế hoạch triển khai tiếp theo
2
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Nhóm dự án
LÃNH ĐẠO DỰ ÁN:
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN CÁC THÀNH VIÊN:
3
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Lý do phải thực hiện
Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường về các sản phẩm .... (mục tiêu sản lượng ≥ 1.2 triệu sản phẩm/tháng) trong
đó trọng tâm là chủng loại ...(chiếm khoảng 30% tổng sản lượng)
Sản lượng tăng và đi kèm là yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (đảm bảo độ tin cậy sản phẩm)
Ngành ĐTTĐ sản xuất bộ ruột của bóng đèn gồm 2 phần: Module LED và Driver LED, trong đó Driver LED quyết định chính
tới chất lượng sản phẩm.
Tỷ lệ lỗi dây chuyền loại ra tại công đoạn sản xuất Driver hiện tại: 2.3δ (tương đương 201.050 PPM)
Năng suất hiện tại: 85.6 SP/người/giờ
4
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Cơ hội cải tiến
Giảm tỷ lệ lỗi quá trình nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng sản phẩm
*Các cơ hội cải tiến như sau:
Tên cơ hội cải tiến
Lợi ích sau cải tiến
Hiệu quả dự kiến
1. VSM cân bằng chuyền
-> Tăng năng suất lao động
Tăng: 8% ÷ 20%
2. Cải tiến thiết kế
-> Giảm tỷ lệ lỗi ngoại quan : lỗi dây, mỏng thiếc
Giảm 50% lỗi dây, % lỗi mỏng thiếc
-> Tăng năng suất, tiết kiệm chi phí
3.1 Lị hàn sóng (Wave) : hàn 1 lần,
-> Tiết kiệm chi phí đầu tư (giảm 1 máy hàn ~ 1 tỷ VND)
tối ưu công nghệ
-> Nâng cao chất lượng, tăng năng suất
Lò hàn chiếm hơn 80% lỗi, hiện tại đang áp dụng hàn 2 lần
-> Giảm chi phí nguyên vật liệu (thiếc hàn, flux..)
3. Cải tiến công nghệ
3.2 Phun sơn tự động
-> Giảm giá thành (giảm 1/5 lượng sơn đang sử dụng)
Hiện tại đang sử dụng công nghệ nhúng sơn
-> Tăng năng suất lao động
-> Cải thiện môi trường làm việc
3.3 kiểm sáng tự động đa kênh
-> Tăng năng suất lao động
Hiện tại đang kiểm sản phẩm đơn
-> Giảm nhân công
-> nâng cao chất lượng, đảm bảo độ tin cậy sản phẩm.
4. Cải tiến thao tác
-> Tăng năng suất lao động
Mục tiêu: xây dựng thao tác chuẩn các vị trí
-> Giảm lỗi
5
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Mục tiêu dự án:
Nâng cao chất lượng sản phẩm: từ 2.3δ
lên 3.0δ (hiện tại đang 201.050 PPM -> 66.807 PPM)
Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm
Kế hoạch triển khai dự án (DMAIC):
Giai đoạn
Bắt đầu
Kết thúc
Thực tế triển khai
12/10/2016
1/11/2016
12/10 - 25/10
Đo lường (M)
2/11/2016
10/11/2016
28/10 – 5/11
Phân tích (A)
11/11/2016
30/11/2016
10/11 – 25/11
Cải tiến (I)
1/12/2016
24/12/2016
26/11
Kiểm soát (C)
25/12/2016
31/12/2016
Xác định vấn đề (D)
6
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Xác định
Lưu đồ quá trình sản xuất Driver ...
1. Cắm linh kiện
26.900 PPM
2. Hàn chân LK
103.700 PPM
4. Kiểm ngoại quan
5. Kiểm tra thông số điện
2.100 PPM
20.000 PPM
3. Kiểm tra mối hàn
47.100 PPM
6. Tẩm sơn cách điện, bao gói
201.050 PPM
1.250 PPM
Tỷ lệ lỗi tồn q trình: 201.050 PPM tương đương với 2.3 δ
=> 2 nút thắt công đoạn:
1.Cắm linh kiện
2.Hàn chân linh kiện
7
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Tỷ lệ lỗi các công đoạn (tháng 9/2016 )
Xác định
tỷ lệ lỗi sau cắm linh kiện
3000
0.93
2700
ngược LK; 3% Lỗi khác; 7%
sai LK; 10%
Cao chân; 66%
1
0.8
2100
0.7
0.66
0.6
1500
0.5
1200
900
1
0.9
2400
1800
thiếu LK; 14%
0.97
0.4
0.34
0.3
600
0.2
300
0.1
0
Tần suất
tỷ lệ tích lũy
0
Chân lk cắt k hết; 9%
Chập chân LK; 5%
Mỏng
thiếc; 29%
Khuyết thiếc; 57%
=> 3 Lỗi chính :
- Lỗi cao chân
- Lỗi khuyết, mỏng thiếc
Tỷ lệ lỗi sau máy hàn
- Lỗi thiếu/hỏng dây
8
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
SƠ ĐỒ IPO MỨC 1
Xác định
Các yếu tố đầu vào
Đầu ra
(Các yếu tố biến thiên, 4M + 1E)
(Các cơ hội cải tiến lỗi, chi phí KCL LỖI CHÍNH)
Mục tiêu
Nhân cơng lao động
Năng suất: 85.6 sp/giờ
Vật tư đầu vào: linh kiện, PCB, thiếc hàn, flux, sơn
94.1 sp/giờ
Biên bản kiểm tra vật tư đầu vào
Q trình SX
Máy móc: lị hàn Wave
Tỷ lệ lỗi q trình: 2.3 δ
Driver Tube LED
Kiểm sốt q trình
Thiết kế: hồ sơ, PQC
3δ
T818W NN
Tỷ lệ lỗi sau máy hàn Wave: 103.000 PPM
50.000 PPM
Thiết bị, dụng cụ: vòng ESD, thiết bị đo lường, tải LED
Tỷ lệ lỗi sau cắm linh kiện: 26.900 PPM
Hướng dẫn cơng việc
10.000 PPM
Quy trình cơng nghệ hàn Wave
9
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Đo lường
Sơ đồ IPO MỨC 2
IN
Linh kiện (check theo BBKT vật tư
KZ I
OUT
PCB sau cắm linh kiện
PCB từ THD
Lưu lượng, áp suất phun Flux
đầu vào), dây cắm
Ngoại quan mối hàn: ngấu, bóng phủ
kín pad đồng chân LK
LK cắm đúng vị trí, giá trị, đúng
chiều
Kiểm tra thông số linh kiện
Thiếc hàn
Wave)
1.Cắm linh kiện
LK cắm sát PCB, khơng cao chân,
Bố trí chiều cắm, nhân cơng lao
2. Hàn chân linh kiện(lị hàn
Preheat, solder
Các lỗi sau hàn: các lỗi khuyết
thiếc, mỏng thiếc, thiếu dây, hỏng
dây
nghiêng, lệch
động hợp lý
Tốc độ xích lị hàn
KZ
Biểu kiểm tra (tính theo PCS
KZ 1
III
Chiều cao sóng hàn/ tốc độ
Lỗi cao chân cuộn chặn
khuấy
(cái))
Ghi thông số công nghệ đầu giờ hoặc khi
Bảo hộ lao động
HDCV đúng chủng loại
điều chỉnh
KZ II
Biểu kiểm soát (tính theo
Vịng tĩnh điện ESD, dây tiếp địa
KZ 1
pcs)
Hiện tại đang hàn 2 lần
OUT
IN
KZ 2
Quy định công nghệ máy
KZ
hàn
IV
10
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Sơ đồ IPO MỨC 2
Đo lường
PCB sau máy hàn
PCS sau bẻ
OUT
IN
OUT
IN
Vòng ESD
Vịng ESD
Phân loại hàng OK - NG
Mỏ hàn
Khơng cịn lỗi về mối hàn
Găng tay (không ESD)
Thiếc dây SnPb 6337, 1.6mm
4. Kiểm ngoại quan
Phân loại trực quan các lỗi
3. Kiểm tra mối hàn
Kìm cắt Hobo, găng tay (khơng ESD)
Khơng cịn lỗi chân LK cắt khơng hết
Kìm cắt Hobo
KZ 3
Kệ đặt PCB (bằng mica, nhựa)
Bìa nhựa
Hàng lỗi: chưa có khay phân loại các lỗi cụ
thể
KZ 3
Thảm băng chuyền bằng cao su (không
ESD)
Thảm băng chuyền bằng cao su
(khơng ESD)
KZ 4
Biểu kiểm sốt ( đang tính theo PCS)
Biểu kiểm sốt (đang tính theo số
lỗi/tổng pcs)
KZ 1
KZ 1
11
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
SƠ ĐỒ IPO MỨC 3
Đo lường
=> 4 bước chờ đợi
Kiểm tra theo BBKT VT
1
No
Nguyên vật liệu
1
1
=> 4 bước kiếm tra
Thông báo tới IQC
=> 5 bước vận chuyển
Điều chỉnh lại công
nghệ
=> 6 bước VA, 13 bước NVA
yes
2
1. Cắm linh kiện
Hàn lần 2
Bước NVA chiếm 68%
2
No
1
2. Hàn chân linh kiện
Kiểm tra mối hàn đầu ca sx
2
4
yes
Điểm mối hàn lỗi đồng thời
3. Kiểm tra mối hàn
Chuyển bộ phận sửa chữa
phản hồi tới khâu hàn
3
No
Các bước không mang lại
GTGT
Xếp mạch
3
4. Kiểm ngoại quan
3 nhân công
-Kiểm 1 pcs
-3 nhân công
yes
No
5. Kiểm tra thông số điện
3
4
4
Chuyển bộ phận sửa chữa
Nhúng sơn gây lãng phí
4
5
6. Tẩm sơn, bao gói
yes
12
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
SƠ ĐỒ IPO MỨC 3
KHÔNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Đo lường
Các Kaizen cần thực hiện để giảm các hoạt động ko tạo giá trị
STT
Nhóm
1
Bước
1
Giải pháp/Kai Zen
Hiệu quả dự kiến ban đầu
Kaizen nhỏ: Bố trí vị trí cắm hợp lý, VSM dây truyền
Thời gian thực hiện
Không phải chờ đợi
Tháng 10-2016
KZ 6
2
2
Hàn 1 lần (tối ưu thiết kế)
Không phải hàn lần 2
Tháng 11 - 2017
3
Kiểm đa kênh
Giảm thời gian kiểm, tăng năng suất công đoạn
Tháng 3 - 2017
4
Tự động hóa , khép kín dây chuyền, lắp máy phun sơn ra dây chuyền
Khép kín dây chuyền giảm thời gian lãng phí
Tháng 12 -2016
2
Kaizen nhỏ: Tối ưu cơng nghệ lị hàn Wave
Giảm thời gian kiểm tra từ 10 phút còn 5 phút
Tháng 11 - 2016
4
Kiểm đa kênh (nhiều pcs)
giảm từ 3 nhân cơng cịn 1 nhân cơng
Tháng 3 -2017
Chờ đợi
3
4
5
KZ 2
Kiểm tra
6
Giảm 1/6 thời gian kiểm
7
2
Tối ưu thiết kế
Hàn 1 lần không mất công vận chuyển mạch hàn lần 2
Tháng 3 -2017
3,4
Chuyển bộ phận sửa chữa ra dây chuyền
Khép kín dây chuyền giảm thời gian vận chuyển, tuy nhiên do đk mặt bằng, bài tốn chi phí nên
Vận chuyển
8
chưa thực hiện được
9
5
Tự động hóa , khép kín dây chuyền, lắp máy phun sơn ra dây chuyền
Khép kín dây chuyền giảm thời gian vận chuyển
Tháng 12 - 2016
13
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Kaizen 6: sắp xếp vị trí cắm linh kiện hợp lý
Trước
Đo lường
Sau
Băng tải
Kết quả : Giảm lỗi cao chân cuộn chặn (giảm 10% lỗi cao chân sau công đoạn cắm LK)
Kaizen 2: Tối ưu các thơng số cơng nghệ lị hàn
Sau
Trước
Kết quả : Giảm lỗi khuyết thiếc, mỏng thiếc, chập IC (giảm 15%)
Tiết kiệm chi phí sx (lưu lượng flux phù hợp, chiều cao sóng hợp lý giảm lượng xỉ hàn, giảm thời gian điều chỉnh tìm cơng nghệ)
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com
14
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Đo lường
Trước
Updated: 25 October 2016
IPO MỨC 3 (sau cải tiến)
Sau
www.rangdongvn.com
15
CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG
KHƠNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG - CHỈ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
KẾ HOẠCH THU THẬP DỮ LIỆU
Đo lường
Lỗi Chính
STT
Khuyết , mỏng thiếc
Thiếu dây, hỏng dây
Cao chân
Sơn
Ninh
Việt
Thời gian thực hiện
1 tuần (11-18/11)
1 tuần (11-18/11)
1 tuần (11-18/11)
Cơng đoạn tập trung
Lị hàn Wave
Lị hàn Wave
Cắm LK, lắp lẫn
Người thực hiện
Phương pháp
-
Ngoại quan
Thống kê phân tích
-
Ngoại quan
Thống kê phân tích
Chỉ số kỹ thuật, vật liệu dây
-
Ngoại quan
Thống kê phân tích
Đánh giá khả năng lắp lẫn
Đánh giá linh kiện
=> KẾT QUẢ THU THẬP DỮ LIỆU (tham khảo file excel)
16
Updated: 25 October 2016
www.rangdongvn.com