Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Thong tin ve kl moi cua luan an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.07 KB, 2 trang )

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu các giải pháp hợp lý để tận thu dầu trong cát kết
Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ”
Ngành: Kỹ thuật dầu khí
Mã số: 62520604
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Thắng
Khóa đào tạo: 2010-2013
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1. PGS. TS. Cao Ngọc Lâm;
2. TS. Nguyễn Văn Minh
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án đã tìm được áp suất trộn lẫn tối thiểu (MMP) giữa khí đồng hành và dầu
vỉa tầng chứa cát kết Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ và giải pháp hạ áp suất trộn tối thiểu
bằng cách làm giàu khí đồng hành với khí thấp áp sẵn có tại mỏ để đảm bảo tính
khả thi khi áp dụng kết quả vào thực tế.
2. MMP của dầu vỉa với khí đồng hành của tầng cát kết Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ là
350 bar. MMP sẽ đạt được đúng bằng áp suất vỉa hiện tại là 255 bar khi trộn lẫn
40% khí thấp áp (khí tách bậc 2 tại mỏ) với 60% khí đồng hành. Cịn khi khí đồng
hành được làm giàu bằng LPG với các tỷ lệ pha trộn khác nhau lần lượt là: 5, 10,
20, 30 và 40% mol thì MMP có thể giảm xuống tương ứng là 315 bar, 291 bar, 238
bar, 185 bar và 140 bar.
3. Luận án đã đánh giá được hiệu quả của phương pháp bơm ép khí nước luân phiên
(WAG) trên mơ hình vật lý vỉa và mơ phỏng khai thác cho tầng cát kết Mioxen hạ
mỏ Bạch Hổ.
4. Bơm ép WAG trước bơm ép nước có thể thu hồi khoảng 70,5-80,2% lượng dầu
trong mẫu, trong khi bơm ép nước chỉ đạt hiệu quả thu hồi khoảng 55,5-60,5%.
Bơm ép WAG tại thời điểm sau bơm ép nước sẽ tận thu thêm được từ 15,9-17,8%.
Kết quả chạy mô phỏng cho thấy các phương án bơm ép WAG trên mơ hình
Mioxen Bắc có hệ số thu hồi dầu tăng thêm từ 2-10% và độ ngập nước giảm từ 9045% so với phương pháp bơm ép nước.




INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS
(Information will be posted on the Website)
Name of Thesis: “A study on the suitable solutions to enhanced oil recovery for
Miocene formation, Bach Ho field”
Specialization: Petroleum Engineering
Code No.: 62520604
Name of PhD. Student: Pham Duc Thang
Course: 2010-2013
Advisors:
1. Assoc.Prof. Dr. Cao Ngoc Lam;
2. Dr. Nguyen Van Minh
Training Institution: Hanoi University of Mining and Geology
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
1. The thesis has found Minimum Miscible Pressure (MMP) between oil and
associated gas of Miocene formation, Bach Ho field and the solutions to reduce
MMP by mixing associated gas with available low pressure gas at field to ensure
the feasibility of applying the results in practice.
2. MMP of oil with associated gas of Miocene formation, Bach Ho field is 350 bar.
MMP will achieve exactly the current reservoir pressure is 255 bar by mixing 40%
of low pressure gas (gas separation of level 2 at field) with 60% of associated gas.
And while associated gas is enriched by LPG with different mixing ratio,
respectively: 5, 10, 20, 30 and 40% mol, MMP can be decreased by respectively
315 bar, 291 bar, 238 bar , 185 bar and 140 bar.
3. Thesis has evaluated the efficiency of the method of Water Alternate Gas (WAG)
injection on physical modeling and reservoir simulation for Miocene formation,
Bach Ho field.
4. WAG injection before water injection could recovery from 70.5 to 80.2% oil in the
core sample, while only water injection have recovery efficiency of about 55.5 to

60.5%. WAG injection at the time after the water injection will make more oil
recovery from 15.9 to 17.8%. The results of simulation shown that the WAG
injection schemes on northern Miocene models have oil recovery factor increased
from 2-10% and water cut down from 90-45% compared to water injection
method.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×